氮氣的減壓節能效果明顯
瓦特客戶是以奶粉、米粉、麥片為主要產品的大型食品企業,產品遠銷世界各地。客戶工程部負責的設備維護、維修、改造和擴建,他們的日常工作始終貫穿著公司倡導的高效節能的宗旨,為生產部門提供最好的設備和高效的能源。由于工藝過程的需要,蒸汽及其它工業氣體在客戶的工廠得到了廣泛應用。經過杭州瓦特節能長期的技術交流與合作,雙方良好的信任與合作關系。其中在為客戶解決氮氣供應系統上的壓力控制問題的案例中,瓦特PRV2000減壓閥等產品在發揮了節能增效的作用,節省了大量的資金和人力。
客戶需要一個完整的氮氣供應系統,氮氣的供應由氮氣發生器是作為平時的主供應系統,儲氮補氣系統為后備系統。如果系統正常運行,氮氣發生器的供氣壓力是5Barg。但當氮氣用量過大時,氮氣發生器的供氣壓力PH就會下降,當PH<4.2Barg時,電磁閥開啟,液氮由汽化后經減壓補充至系統中,保證系統的氮氣用量。
前一段時間,由于補氮減壓閥出現了問題,導致氮氣供應壓力升高,液氮用量大大增加。客戶工程師用一個同型號的新減壓閥換掉了舊的,經過運行發現,氮氣用量還是居高不下,并且供氣壓力也時高時低。
工程部經理Tee BahChih先生對此事十分重視。在他的要求下,瓦特節能的工程師和客戶王工進行了詳細的系統分析,發現減壓閥控制壓力不穩是問題的關鍵。原來的減壓閥的下游壓力PF會隨著上游壓力PE的波動而波動,調節偏差很大。
造成上減壓閥上游壓力波動的因素有兩個:1、儲氮罐中的壓力PJ正常時維持在6 .5~7Barg,但會因為汽化、散熱或其它原因會造成壓力波動;2、汽化器的汽化過程也會因為某些原因造成出口壓力波動。尤其是在電磁閥開啟頻繁時波動會更大。由于系統的原因,這種波動是不可避免的。
如果減壓閥不能精確控制壓力,當上游壓力升高時,下游壓力也隨著升高,當供氣管內的壓力PH升高時,高壓力狀態下的氮氣發生器的制氮量就會下降,就會導致液氮使用量加大。
在這種情況下,瓦特節能建議王工程師將原來的進口減壓閥換成瓦特PRV2000減壓閥。PRV2000是一種先導隔膜式減壓閥,由導閥的感應管感受下游壓力的波動,根據負荷情況控制導閥的開度,再通過內部導管控制主閥的開度,達到控制壓力的目的。這種減壓力閥的控制精度很高,無論是上游壓力的波動還是負載的變化,均能精確控制下游壓力在+/- 0.1Barg范圍內。
經過一年的運行發現: 瓦特PRV2000減壓閥壓力控制精確,液氮的用量也減少了很多。細心的王工程師算了一筆帳:采用了瓦特PRV2000減壓閥后,據保守估算,每生產1Kg產品的耗用氮氣量降低了2Kg,這樣每年竟能比以前節省大約150,000元,這是多么可觀的數字!
每次問題的出現,都是對杭州瓦特節能工程有限公司專業的蒸汽閥門產品性能的檢驗;每次合作的成功,都使客戶對瓦特節能員工更加信任。